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風(fēng)機選型與安裝

離心式通風(fēng)機的常見故障及處理辦法一覽表(二)軸流風(fēng)機維護和貯

離心式通風(fēng)機在運行中可能發(fā)生的故障很多,但基本上可歸納為兩大類。即通風(fēng)機性能上的故障和機械上的故障。如:離心式通風(fēng)機轉(zhuǎn)子不平衡引起的振動故障現(xiàn)象,其故障原因有離心式通風(fēng)機風(fēng)機葉片被腐蝕或磨損嚴重;風(fēng)機葉片總裝后不運轉(zhuǎn)、由于葉輪和主軸本身重量、使軸彎曲;葉輪表面不均勻的附著物,如鐵銹、積灰或瀝青等;運輸、安裝或其他原因,造成離心式通風(fēng)機葉輪變形,引起葉輪失去平衡;葉輪上的平衡塊脫落或檢修后未找平衡。而處理辦法有修理或更換離心式通風(fēng)機;離心式通風(fēng)機重新檢修,總裝后如長期不用應(yīng)定期盤車以防止軸彎曲;清除附著物;修復(fù)葉輪,重新做動靜平衡試驗;找平衡等等。 有關(guān)離心式通風(fēng)機的常見故障 、產(chǎn)生故障原因及離心式通風(fēng)機消除方法見下表。離心式通風(fēng)機機械方面故障、原因及消除方法

故 障 現(xiàn) 象故 障 原 因處 理 辦 法離心式通風(fēng)機轉(zhuǎn)子不平衡引起的振動1、離心式通風(fēng)機風(fēng)機葉片被腐蝕或磨損嚴重2、風(fēng)機葉片總裝后不運轉(zhuǎn)、由于葉輪和主軸本身重量、使軸彎曲3、葉輪表面不均勻的附著物,如鐵銹、積灰或瀝青等4、運輸、安裝或其他原因,造成葉輪變形,引起葉輪失去平衡5、葉輪上的平衡塊脫落或檢修后未找平衡1、修理或更換2、重新檢修,總裝后如長期不用應(yīng)定期盤車以防止軸彎曲3、清除附著物4、修復(fù)葉輪,重新做動靜平衡試驗5、找平衡離心式通風(fēng)機的固定件引起共振1、水泥基礎(chǔ)太輕或灌漿不良或平面尺寸過小,引起風(fēng)機基礎(chǔ)與地基脫節(jié),地腳螺栓松動,機座連接不牢固使其基礎(chǔ)剛度不夠2、風(fēng)機底座或蝸殼剛度過低3、與風(fēng)機連接的進出口管道未加支撐和軟聯(lián)結(jié)4、鄰近設(shè)施與風(fēng)機的基礎(chǔ)過近,或其剛度過小1、加固基礎(chǔ)或重新灌漿,緊固螺母2、加強其剛度3、加支撐和軟聯(lián)接4、增加剛度離心式通風(fēng)機軸承過熱1、離心式通風(fēng)機主軸或主軸上的部件與軸承箱摩擦2、電機軸與風(fēng)機軸不同心,使軸承箱內(nèi)的內(nèi)滾動軸承別動3、軸承箱體內(nèi)潤滑脂過多4、軸承與軸承箱孔之間有間隙而松動,軸承箱的螺栓過緊或過松1、檢查哪個部位摩擦,然后加以處理2、調(diào)整兩軸同心度3、箱內(nèi)潤滑脂為箱體空間的1/3~1/24、調(diào)整螺栓離心式通風(fēng)機軸承摩損1、離心式通風(fēng)機滾動軸承滾珠表面出現(xiàn)麻點、斑點、銹痕及起皮現(xiàn)象2、筒式軸承內(nèi)圓與滾動軸承外圓間隙超過0.1mm1、修理或更換2、應(yīng)更換軸承或?qū)⑾鋬?nèi)圓加大后鑲?cè)雰?nèi)套

軸流風(fēng)機維護和貯存
1、使用環(huán)境應(yīng)經(jīng)常保持整潔,軸流風(fēng)機表面保持清潔,進、出風(fēng)口不應(yīng)有雜物,定期清除風(fēng)機及管道內(nèi)的灰塵等雜物。
2、只能在風(fēng)機完全正常情況下方可運轉(zhuǎn),同事要保證供電設(shè)施容量充足,電壓穩(wěn)定,嚴禁缺相運行,供電線路必須為專用線路,不應(yīng)長期用臨時線路供電。
  3、風(fēng)機在運行過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)機有異常聲、電機嚴重發(fā)熱、外殼帶電、開關(guān)跳閘、不能啟動等現(xiàn)象,應(yīng)立即停機檢查。為了保證安全,不允許在風(fēng)機運行中進行維修,檢修后應(yīng)進行試運轉(zhuǎn)五分鐘左右,確認無異,F(xiàn)象再開機運轉(zhuǎn)。
  4根據(jù)使用環(huán)境條件下不定期對軸承補充或更換潤滑脂(電機封閉軸承在使用壽命期內(nèi)不必更換潤滑油脂),為保證軸流風(fēng)機在運行過程中良好的潤滑,加油次數(shù)不少于1000小時/次封閉軸承和電機軸承,加油用zl-3鋰基潤滑油脂填充軸承內(nèi)外圈的1/3,嚴禁缺油運轉(zhuǎn)。
  5、風(fēng)機應(yīng)貯存在干燥的環(huán)境中,避免電機受潮。風(fēng)機在露天存放時,應(yīng)有防御措施。在貯存與搬運過程中應(yīng)防止風(fēng)機磕碰,以免風(fēng)機受到損傷。




動葉可調(diào)軸流通風(fēng)機的失速與喘振分析及改進措施

                                丁 鵬/揚州第二發(fā)電有限責(zé)任公司
                               吳躍東/沈陽鼓風(fēng)機(集團)有限公司

摘要:闡述了軸流鋒速達是通風(fēng)機生產(chǎn)廠家失速與喘振的形成機理,結(jié)合2×600MW機組一次風(fēng)機的喘振問題,分析了失速與喘振的原因,同時還制定了檢查及整改措施。
關(guān)鍵詞:軸流式通風(fēng)機 失速 喘振
中圖分類號:TH432.1    文獻標(biāo)識碼:B
文章編號:1006-8155(2007)03-0000-00
Analysis on Stall and Surge of Variax Blade Adjustable Axial Fl ow Fan and Improvement Measure
Abstract: The formation principle of stall and surge for axial fl ow fan was elucidated, analyze the reason of stall and surge bonding the surge problem of 2*600MW primary fan, at one time, draw the measure of check and improvement.
Key Words: Axial fl ow fan Stall Surge

0 引言

  由于動葉可調(diào)軸流通風(fēng)機具有體積小、質(zhì)量輕、低負荷區(qū)域效率較高、調(diào)節(jié)范圍寬廣、反應(yīng)速度快等優(yōu)點,近十年來,國內(nèi)大型火力發(fā)電廠已普遍采用動葉可調(diào)軸流通風(fēng)機。因為軸流通風(fēng)機具有駝峰形性能曲線這一特點,理論上決定了風(fēng)機存在不穩(wěn)定區(qū)。風(fēng)機并不是在任何工作點都能穩(wěn)定運行,當(dāng)風(fēng)機工作點移至不穩(wěn)定區(qū)時就有可能引發(fā)風(fēng)機失速及喘振等現(xiàn)象的發(fā)生。

  筆者針對揚州第二發(fā)電有限責(zé)任公司二期擴建工程2×600MW 機組一次風(fēng)機在安裝、調(diào)試期間發(fā)生的失速問題,對失速與喘振的原理進行了分析,并提出了相應(yīng)檢查和整改措施,以及風(fēng)機在正常運行過程中如何避免失速與喘振的發(fā)生。

1  軸流通風(fēng)機失速與喘振的關(guān)系

1.1  失速

  目前,一般軸流通風(fēng)機通常采用高效的扭曲機翼型葉片,當(dāng)氣流沿葉片進口端流入時,氣流就沿著葉片兩端分成上下兩股,處于正常工況時,沖角為零或很。饬鞣较蚺c葉片葉弦的夾角α即為沖角),氣流則繞過機翼型葉片而保持流線平穩(wěn)的狀態(tài),如圖1a所示。當(dāng)氣流與葉片進口形成正沖角時,即α>0,且此正沖角超過某一臨界值時,葉片背面流動工況則開始惡化,邊界層受到破壞,在葉片背面尾端出現(xiàn)渦流區(qū),即所謂“失速”現(xiàn)象,如圖1b所示。沖角α大于臨界值越多,失速現(xiàn)象就越嚴重,流體的流動阻力也就越大,嚴重時還會使葉道阻塞,同時風(fēng)機風(fēng)壓也會隨之迅速降低。

  風(fēng)機的葉片在制造及安裝過程中,由于各種客觀因素的存在,使葉片不可能有完全相同的形狀和安裝角,因此當(dāng)運行工況變化而使流動方向發(fā)生偏離時,在各個葉片進口的沖角就不可能完全相同。當(dāng)某一葉片進口處的沖角 α 達到臨界值時,就可能首先在該葉片上發(fā)生失速,并非是所有葉片都會同時發(fā)生失速,失速可能會發(fā)生在一個或幾個區(qū)域,該區(qū)域內(nèi)也可能包括一個或多個葉片。由于失速區(qū)不是靜止的,它會從一個葉片向另一個葉片或一組葉片擴散,如圖2所示。假定產(chǎn)生的流動阻塞首先從葉道23開始,其部分氣流只能分別流進葉道12和34, 使葉道12的氣流沖角減小 , 葉道34的沖角增大 , 以至于葉道 34 也發(fā)生阻塞 , 并逐個向葉道45、56 … 傳播 , 如圖2所示。試驗表明:脫流的傳播速度ω′小于葉片運轉(zhuǎn)的角速度ω;因此,在絕對運動中,脫流區(qū)以Δω =ω′-ω 速度旋轉(zhuǎn),方向與葉輪旋轉(zhuǎn)方向相同,這種現(xiàn)象稱為旋轉(zhuǎn)脫流或旋轉(zhuǎn)失速。風(fēng)機進入到不穩(wěn)定工況區(qū)運行時,葉輪內(nèi)將會產(chǎn)生一個或數(shù)個旋轉(zhuǎn)失速區(qū)。葉片每經(jīng)過一次失速區(qū)就會受到一次激振力的作用,從而會使葉片產(chǎn)生共振;此時,葉片的動應(yīng)力增加,嚴重時還會導(dǎo)致風(fēng)機葉片斷裂,造成設(shè)備重大損毀事故。

1.2  影響沖角大小的因素

  通常風(fēng)機是定轉(zhuǎn)速運行的,即葉片周向線速度可以看作是一定值,這樣影響葉片沖角大小的因素就是氣流速度與葉片的安裝角。


  由圖3可看出,當(dāng)葉片安裝角β(圖3中虛線代表的角度)一定時, 如果氣流速度c 越小,則沖角α(圖3中虛線與相對速度w的夾角)就越大,產(chǎn)生失速的可能性也就越大。
   當(dāng)氣流速度c一定時, 如果 葉片安裝角β減小,則沖角α也減小;當(dāng)氣流速度c很小時,只要葉片安裝角β很小,氣流沖角α也很小。因此,當(dāng)風(fēng)機剛剛啟動或低負荷運行時(前提是管道的進、出口風(fēng)門此時應(yīng)處于全開狀態(tài)),風(fēng)機失速的可能性將會減小甚至消失。同樣,對于動葉可調(diào)風(fēng)機,當(dāng)風(fēng)機發(fā)生失速時,關(guān)小失速風(fēng)機的動葉角度,可以減小氣流的沖角,從而使風(fēng)機逐步擺脫失速狀態(tài)。當(dāng)然,還可以明顯地看出,對于葉片高度方向而言,線速度u是沿葉片高度方向逐漸增大的,在氣流速度c一定的情況下,沖角α?xí)S著葉片高度方向逐漸增大,以至于在葉頂區(qū)域形成旋轉(zhuǎn)脫流;因此,隨著葉片高度的方向逐漸減小,葉片安裝角β可以避免因葉高引起的旋轉(zhuǎn)脫流。目前,動葉可調(diào)軸流風(fēng)機常用的扭曲葉片就是基于這個道理(見圖4)。

1.3  喘振

  一般軸流通風(fēng)機性能曲線的左半部,都存在一個馬鞍形的區(qū)域(這是風(fēng)機的固有特性,但軸流通風(fēng)機相對比較敏感),在此區(qū)段運行時有時會出現(xiàn)風(fēng)機的流量、壓頭(反映在風(fēng)機驅(qū)動電機的電流)的大幅度脈動風(fēng)機及工程風(fēng)道都會產(chǎn)生強烈的振動、噪聲顯著增高等不正常工況,一般稱之為“喘振”,這一不穩(wěn)定工作區(qū)稱為喘振區(qū)。實際上,喘振僅僅是不穩(wěn)定工作區(qū)內(nèi)可能遇到的現(xiàn)象,而在該區(qū)域內(nèi)必然要出現(xiàn)的則是旋轉(zhuǎn)脫流或稱旋轉(zhuǎn)失速現(xiàn)象。風(fēng)機喘振的主要表現(xiàn)為風(fēng)量、出口風(fēng)壓(電機電流)出現(xiàn)大幅度波動,劇烈振動和異常噪聲。

1.4  失速與喘振的區(qū)別及聯(lián)系

  風(fēng)機的失速與喘振的發(fā)生都是在p-Q性能曲線左側(cè)的不穩(wěn)定區(qū)域,所以它們是密切相關(guān)的。但是失速與喘振有著本質(zhì)的區(qū)別:失速發(fā)生在圖5所示p-Q性能曲線峰值K以左的整個不穩(wěn)定區(qū)域;而喘振只發(fā)生在p-Q性能曲線向右上方的傾斜部分,其壓力降低是失速造成的,可以說失速是喘振發(fā)生的根本誘因。

  

  旋轉(zhuǎn)脫流的發(fā)生只取決于葉輪本身、葉片結(jié)構(gòu)、進入葉輪的氣流情況等因素,與風(fēng)道工程的容量、形狀等無關(guān),但卻與風(fēng)道工程的布置形式有關(guān)。失速發(fā)生時, 盡管葉輪附近的工況有波動, 但風(fēng)機的流量、壓力和功率是基本穩(wěn)定的, 風(fēng)機可以繼續(xù)運行。
  當(dāng)風(fēng)機發(fā)生喘振時,風(fēng)機的流量、壓力(和功率)產(chǎn)生脈動或大幅度的脈動,同時伴有非 常明 顯的噪聲,喘振時的振動有時是很劇烈的,能損壞風(fēng)機與管道工程。所以喘振發(fā)生時,風(fēng)機無法正常運行。
  風(fēng)機在喘振區(qū)工作時,流量急劇波動,其氣流產(chǎn)生的撞擊,使風(fēng)機發(fā)生強烈的振動,噪聲增大

摘要:針對華能德州電廠鍋爐送風(fēng)機曾經(jīng)多次發(fā)生失速的情況, 在介紹軸流送風(fēng)機失速機理基礎(chǔ)上, 根據(jù)實測數(shù)據(jù)對送風(fēng)機失速原因進行了分析, 認為空預(yù)器堵塞嚴重導(dǎo)致管路阻力特性變化、送風(fēng)機動葉開度過大是送風(fēng)機失速的原因, 并提出了送風(fēng)機失速的處理及預(yù)防措施。

關(guān) 鍵 字:軸流式送風(fēng)機 失速 原因分析 預(yù)防措施

0 引言


  華能德州電廠6號機組額定容量為660 MW,鍋爐容量為2 209 t/h,是德國制造的亞臨界、一次中間再熱、單爐膛、Γ型布置、自然循環(huán)汽包爐。鍋爐配有2臺三分倉回轉(zhuǎn)式空預(yù)器,2臺型號為FAF30.15.1的動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機,動葉調(diào)節(jié)范圍為-29°~31°(對應(yīng)動葉開度0%~100%),設(shè)計風(fēng)量為315 m3/s,設(shè)計靜壓為4 275 Pa,鋒速達是負壓風(fēng)機報價生產(chǎn)廠家,風(fēng)機轉(zhuǎn)速985r/min。2臺送風(fēng)機入口處各裝設(shè)一組50%容量暖風(fēng)器,暖風(fēng)器設(shè)計壓降0.2 kPa。華能德州電廠6號機組于2002 年10 月投產(chǎn)發(fā)電,投產(chǎn)后,在2003年5月~6月期間,多次發(fā)生送風(fēng)機失速現(xiàn)象,一度影響了機組帶負荷能力,經(jīng)過技術(shù)人員分析,認為6號鍋爐送風(fēng)機失速的主要原因是空預(yù)器堵灰嚴重,風(fēng)道阻力特性變化使送風(fēng)機動葉開度過大、運行在不穩(wěn)定區(qū)所致,經(jīng)過設(shè)備治理,使空預(yù)器壓差減小到設(shè)計值范圍內(nèi),消除了送風(fēng)機失速的隱患。

1 軸流式送風(fēng)機失速機理

  軸流風(fēng)機葉片通常是機翼型的,鋒速達是廠房降溫生產(chǎn)廠家, 軸流式風(fēng)機葉片氣流方向如圖1所示。當(dāng)空氣順著機翼葉片進口端(沖角α= 0°) ,按圖1(a)所示的流向流入時, 它分成上下兩股氣流貼著翼面流過,葉片背部和腹部的平滑“邊界層”處的氣流呈流線形。作用于葉片上有兩種力, 一是垂直于葉面的升力, 另一種平行于葉片的阻力, 升力≥阻力。當(dāng)空氣流入葉片的方向偏離了葉片的進口角, 它與葉片形成正沖角(α>0°),如圖1(b)所示。在接近于某一臨界值時(臨界值隨葉型不同而異) , 葉背的氣流工況開始惡化。當(dāng)沖角增大至臨界值時, 葉背的邊界層受到破壞, 在葉背的尾端出現(xiàn)渦流區(qū), 即所謂“失速”現(xiàn)象。隨著沖角α的增大, 氣流的分離點向前移動, 葉背的渦流區(qū)從尾端擴大到葉背部, 脫離現(xiàn)象更為嚴重, 甚至出現(xiàn)部分流道阻塞的情況。此時作用于葉片的升力大幅度降低, 阻力大幅度增加, 壓頭降低。

  軸流風(fēng)機的失速特性是由風(fēng)機的葉型等特性決定的,同時也受到風(fēng)道阻力等工程特性的影響,動葉調(diào)節(jié)軸流式送風(fēng)機的特性曲線如圖2所示,其中,鞍形曲線M為送風(fēng)機不同安裝角的失速點連線,工況點落在馬鞍形曲線的左上方,均為不穩(wěn)定工況區(qū),這條線也稱為失速線。由圖中我們不難看出:①在同一葉片角度下,管路阻力越大,風(fēng)機出口風(fēng)壓越高,風(fēng)機運行越接近于不穩(wěn)定工況區(qū);②在管路阻力特性不變的情況下,風(fēng)機動葉開度越大,風(fēng)機運行點越接近不穩(wěn)定工況區(qū)。

  根據(jù)電廠的運行經(jīng)驗,當(dāng)并聯(lián)運行的軸流風(fēng)機出現(xiàn)下列現(xiàn)象時,說明風(fēng)機發(fā)生了失速:①失速風(fēng)機的壓頭、流量、電流大幅降低;②失速風(fēng)機噪聲明顯增加,嚴重時機殼、風(fēng)道、煙道發(fā)生振動;③在投入“自動”的情況下,與失速風(fēng)機并聯(lián)運行的另1臺風(fēng)機電流、容積比能大幅升高;④與風(fēng)機“喘振”不同,風(fēng)機失速后,風(fēng)壓、流量降低后不發(fā)生脈動。

  風(fēng)機的失速現(xiàn)象是風(fēng)機的一種不穩(wěn)定運行工況,對于風(fēng)機的運行安全危害很大:①風(fēng)機失速時,風(fēng)量、風(fēng)壓大幅降低,引起爐膛燃燒劇烈變化,易于發(fā)生滅火事故;②并聯(lián)運行的另1臺風(fēng)機投入“自動”時,出力增大,容易造成電機過負荷;③失速風(fēng)機振動明顯增高,可能風(fēng)機設(shè)備、風(fēng)道振動大損壞;④處理過程不正確時,易于引發(fā)風(fēng)機“喘振”,損壞設(shè)備。

2 德州電廠6號爐送風(fēng)機失速分析

2.1 現(xiàn)象分析

  2003 年5月~6月間,6號爐多次發(fā)生送風(fēng)機失速現(xiàn)象, 每次失速現(xiàn)象基本相似,下面以2003年6月19日6號爐B送風(fēng)機失速為例進行分析:當(dāng)日14∶47,6號機組負荷為600 MW,A、B送風(fēng)機并列運行,動葉控制置自動狀態(tài),空預(yù)器后二次風(fēng)母管壓力為1.76 kPa,A、B送風(fēng)機動葉開度均為87%,A送風(fēng)機電流290A, B送風(fēng)機電流300A(額定值370A),爐膛壓力-70Pa。運行人員發(fā)現(xiàn)爐膛壓力突降至-810 Pa,A、B送風(fēng)機動葉開度迅速升至100%,母管二次風(fēng)壓驟降至0.76 kPa,A送風(fēng)機電機電流升至360A,B送風(fēng)機電機電流降至220 A,且B送風(fēng)機振動驟然升高,風(fēng)機異常發(fā)生后,風(fēng)壓、風(fēng)量、振動、風(fēng)機電機電流等參數(shù)突變后未發(fā)生波動,因此運行人員判斷為B送風(fēng)機失速,而不是喘振,運行人員立即減少鍋爐燃燒,手動關(guān)小A、B送風(fēng)機動葉至80%,此時二次風(fēng)壓回升,B送風(fēng)機振動回落至2 mm/s,送風(fēng)機失速現(xiàn)象消失。失速前、后風(fēng)機主要參數(shù)比較見表1。

表1 失速前、后風(fēng)機主要參數(shù)比較

項目風(fēng)機失速前風(fēng)機失速后A送風(fēng)機B送風(fēng)機A送風(fēng)機B送風(fēng)機動葉開度/%8787100100電流/A
290300360220風(fēng)量/kg·s-1
595550595395出口風(fēng)壓/kPa
3.73.62.22,鋒速達是濕簾廠家生產(chǎn)廠家.2振動/mm·s-1
3.71.24.919.1爐膛壓力/Pa
-70-70-810-810母管二次風(fēng)壓/kPa
1.761.760.760.76總風(fēng)量/kg·s-1
658658556552空預(yù)器煙側(cè)差壓/kPa
2.92.93.13.2空預(yù)器風(fēng)側(cè)差壓/kPa
1.91.92.12.2

  根據(jù)運行記錄及DCS打印數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)時機組正在升負荷過程中,由于空預(yù)器堵灰較為嚴重,風(fēng)、煙側(cè)前后差壓均遠高于設(shè)計值(滿負荷設(shè)計值1.2 kPa),鍋爐負荷升高使送風(fēng)需求量增大,這些原因使送風(fēng)機動葉不斷開大,記錄數(shù)據(jù)顯示:發(fā)生失速前15 min內(nèi),送風(fēng)機動葉由84%平緩開至87%,逐漸逼近風(fēng)機不穩(wěn)定工況區(qū),而空預(yù)器壓差亦隨風(fēng)量、煙氣量增長不斷增大,送風(fēng)通道阻力特性改變,促使風(fēng)機進入失速區(qū)。事后對送風(fēng)機入口濾網(wǎng)及暖風(fēng)器進行了仔細檢查,未發(fā)現(xiàn)堵塞,因此,排除了暖風(fēng)器及入口風(fēng)道堵塞造成風(fēng)機失速的原因。

  據(jù)此分析, 送風(fēng)機出口通道阻力過大、動葉開度大,落入風(fēng)機不穩(wěn)定工況區(qū)是B送風(fēng)機發(fā)生失速的真正原因。應(yīng)清除空預(yù)器蓄熱片積灰,降低空預(yù)器風(fēng)阻是解決送風(fēng)機失速的根本措施,由于當(dāng)時電網(wǎng)負荷緊張,無法實現(xiàn)停爐檢修,電廠制定了臨時措施:限制機組最高負荷,適當(dāng)降低鍋爐氧量運行,避免送風(fēng)機動葉開度超過80%,在這樣的臨時措施下,送風(fēng)機失速現(xiàn)象未再次發(fā)生。

  值得一提的是,動葉可調(diào)軸流風(fēng)機葉片角度過大是引發(fā)風(fēng)機進入不穩(wěn)定區(qū)的重要原因,但為什么B送風(fēng)機失速后,與之并聯(lián)運行的A送風(fēng)機動葉開大至100%,仍未發(fā)生失速呢?原因是B送風(fēng)機失速后,出力銳減,工程風(fēng)壓迅速降低,并聯(lián)工程的管網(wǎng)阻力特性也隨之變化,阻力特性曲線下移,風(fēng)機出口風(fēng)壓降低,使得A送風(fēng)機運行點遠離不穩(wěn)定工況區(qū)。

2.2 預(yù)防送風(fēng)機失速的措施

  限制機組負荷、降低鍋爐氧量僅是避免送風(fēng)機落入失速區(qū)的一個應(yīng)急的處理方法,確保送風(fēng)通道暢通,減小風(fēng)道阻力才能徹底預(yù)防送風(fēng)機失速的發(fā)生,在隨后的停機檢修中,華能德州電廠針對送風(fēng)機失速進行了一系列設(shè)備治理:①在秋季的小修中,對6號爐空預(yù)器蓄熱片進行了徹底清理,更換了腐蝕損壞的蓄熱片;②為保證運行中空預(yù)器蓄熱片積灰能夠及時清除,增加了技術(shù)成熟的燃氣脈沖吹灰器,代替原來的蒸汽吹灰器進行空預(yù)器清灰。運行一年多來,效果不錯,空預(yù)器風(fēng)、煙側(cè)前后壓差能夠長期控制在設(shè)計值范圍內(nèi);③根據(jù)環(huán)境溫度變化,冬季及時投入暖風(fēng)器,避免空預(yù)器冷端腐蝕造成風(fēng)阻增大;④冬季大霧天氣,及時清理送風(fēng)機入口濾網(wǎng)結(jié)霜,春季大風(fēng)天氣,及時清理送風(fēng)機入口濾網(wǎng)掛積的楊絮、柳絮及塑料袋等物,避免送風(fēng)機入口堵塞;⑤在送風(fēng)機入口暖風(fēng)器后風(fēng)道上,新開1×3 m2 面積的卷簾門,正常運行時關(guān)閉,一旦暖風(fēng)器因故堵塞,動葉開度大于80%,則開啟卷簾,以避免缺風(fēng)引起動葉開度過大,風(fēng)機運行異常。⑥在正常運行中, 盡量保持2 臺送風(fēng)機的風(fēng)量相平衡。當(dāng)發(fā)生1臺送風(fēng)機失速時, 應(yīng)迅速關(guān)小送風(fēng)機動葉, 使動葉開度小于80%, 使送風(fēng)機盡快回到穩(wěn)定工況區(qū)運行。

3 結(jié)論

  在電廠實際運行中,鍋爐尾部空預(yù)器受熱面積灰嚴重或風(fēng)門、擋板操作不當(dāng)誤關(guān),造成風(fēng)道阻力增大,促使風(fēng)機運行在不穩(wěn)定工況區(qū)域是軸流送風(fēng)機失速的主要原因之一。根據(jù)運行經(jīng)驗,軸


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